一种铝灰用作炼钢脱氧造渣剂的再运用办法与流程

时间: 2023-04-16 19:52:54 | 作者: 欢迎使用乐鱼app
本发明触及一种铝灰用作炼钢脱氧造渣剂的再运用办法,归于炼钢进程废弃物综合运用范畴。 在


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  本发明触及一种铝灰用作炼钢脱氧造渣剂的再运用办法,归于炼钢进程废弃物综合运用范畴。

  在铝电解进程中,为防止原铝氧化,一般参加氟氯化物作为净化剂或掩盖剂,熔剂具有很强的吸附溶解能力,氧化铝等杂质上浮溶解后构成的浮渣称为铝灰。铝灰首要分为一次铝灰和二次铝灰。一次铝灰是原生铝出产铝进程中发生的铝渣,首要成分为金属铝和铝氧化物。国内外为了提取一次铝灰中高价值的金属铝,开发了炒灰法、压榨收回法及球磨筛分法等技能,但仍无法高效环保地运用一次铝灰。

  全国每年铝灰的产值高达85-130万吨,因为没有老练完善的处理技能,各大铝厂首要选用堆场寄存。铝灰堆场不光占用很多犁地,加剧企业担负,并且会污染环境。铝灰中的盐分导致土壤盐碱化,钡铬铅等重金属污染地下水,aln与水反响发生氨气污染空气,2019版的《国家危险废物名录》已清晰将工业铝灰列为危废。跟着社会对环保要求越来越高,开发无害化铝灰运用处理技能现已火烧眉毛。

  炼钢结尾一般“碳低氧高”,出钢进程需求对钢液进行脱氧合金化,脱氧剂耗费大,出产本钱高。铝灰中的金属al含量高,能明显下降炉渣氧化性,下降钢中氧含量。金属al氧化生成的al2o3和铝灰中的al2o3,与石灰构成低熔点的cao-al2o3系渣,促进钢包渣充沛熔化。铝灰中的aln高温分化发生氮气,会形成钢液增氮,但关于氮含量要求一般的钢种,铝灰无疑是一种优质的脱氧造渣剂。冶金职业吞吐量大,假如能在炼钢进程中运用铝灰,将有利于大规模收回运用铝灰。现在钢铁年产能约10亿吨,吨钢耗费2kg铝灰时,每年就能消化200万吨铝灰。这不只能减轻制铝职业担负,进步钢厂经济效益,还能改进生态环境,具有重要的现实意义。

  专利cn107739776a公开了一种钙铝复合脱氧剂,经过电炉熔化铝灰、白灰和镁,以处理现有钙铝复合脱氧剂参加钢水时发生焚烧粉尘、脱氧脱硫效果差的问题。但是,铝灰熔化势必会形成铝灰中金属铝的氧化,下降脱氧效果。

  为完成铝灰的无害化处理及运用,充沛发挥铝灰在炼钢进程中的效果,本发明供给一种铝灰用作炼钢脱氧造渣剂的再运用办法。

  一种铝灰用作炼钢脱氧造渣剂的再运用办法,包含将风干的铝灰和石灰石以1:1.7-2.1份额混合,研磨成粒度≤5mm的细颗粒后与粘结剂、水拌和均匀,用模具揉捏成型后枯燥处理,用作出钢进程中的脱氧造渣剂。

  优选的,所述铝灰首要成分按质量百分比计:al:28-35%、al2o3:46-58%、sio2:3-7%。

  优选的,所述拌和进程中,水以喷雾办法参加,参加量≤3%,粘结剂为无机粘结剂,参加量为2-5%。

  优选的,所述出钢进程中,脱氧造渣剂分批参加钢包中,其间20-40%在出钢前参加,剩下部分在出钢10-30%时参加。依据钢中氧含量,脱氧造渣剂参加量其间,q为脱氧造渣剂参加量,kg/t;[o]为钢中氧含量,ppm。

  (1)经过配加石灰石和研磨拌和工序,安稳铝灰成分规模,便于炼钢进程中操作和质量的安稳操控;

  (2)经过模具揉捏成型,防止粉剂在炼钢进程中的直接运用,削减车间扬尘现象,满意料仓贮存和自动化加料方法;

  (3)经过脱氧造渣剂质料份额和出钢进程参加量的操控,生成低熔点渣相,促进早化渣、化好渣;

  (4)经过炼钢进程大规模收回运用铝灰,减轻制铝职业担负,进步钢厂经济效益,完成变废为宝,且改进生态环境。

  为了更清楚地阐明本发明详细施行办法或现有技能中的技能计划,下面将对详细施行办法或现有技能描绘中所需求运用的附图作简略地介绍,清楚明了地,下面描绘中的附图是本发明的一些施行办法,关于本范畴一般技能人员来讲,在不支付发明性劳动的前提下,还能够依据这些附图取得其他的附图。

  下面结合详细的施行办法来对本发明的技能计划做进一步的介绍,但要求维护的规模不只局限于所作的描绘。

  本施行办法供给了一种铝灰用作炼钢脱氧造渣剂的再运用办法,详细依照以下过程进行:

  将风干的铝灰和石灰石以1:1.7-2.1份额混合,研磨成粒度≤5mm的细颗粒后与粘结剂、水拌和均匀,用模具揉捏成型后枯燥处理,制成脱氧造渣剂。脱氧造渣剂分批参加钢包中,其间20-40%在出钢前参加,剩下部分在出钢10-30%时参加,依据钢中氧含量,脱氧造渣剂参加量(其间,q为脱氧造渣剂参加量,kg/t;[o]为钢中氧含量,ppm。)

  进一步的,所述铝灰首要成分按质量百分比计:al:28-35%、al2o3:46-58%、sio2:3-7%。

  更进一步的,所述拌和进程中,水以喷雾办法参加,参加量≤3%,粘结剂为无机粘结剂,参加量为2-5%。

  以下经过施行例,进一步对本发明的详细施行办法予以介绍。当然,施行例仅为本施行办法所含很多改变施行例中的一部分,而非悉数。

  铝灰堆场风干后的铝灰首要成分按质量百分比计:al:28-35%、al2o3:46-58%、sio2:3-7%。铝灰与配加的石灰石份额为1:1.7,经过粉碎机制成≤5mm的细颗粒,参加粘结剂和水后,在拌和器中拌和均匀。水以喷雾办法参加,参加量为2%。混匀的质料经过高压力成型机压制成球,枯燥后用作出钢进程中的脱氧造渣剂。

  经过核算,脱氧造渣剂成分按质量百分比计:al:10.4-13%、al2o3:17-21.5%、sio2:1.1-2.6%、cao:32.7%。在转炉出钢前,向钢包参加30%脱氧造渣剂,剩下部分在出钢20%时参加,脱氧造渣剂参加量为5.4kg/t,运用出钢时的动力学条件快速成渣。转炉出钢至精粹,钢中氧含量由522ppm下降至41ppm。

  铝灰堆场风干后的铝灰首要成分按质量百分比计:al:28-35%、al2o3:46-58%、sio2:3-7%。铝灰与配加的石灰石份额为1:1.9,经过粉碎机制成≤5mm的细颗粒,参加粘结剂和水后,在拌和器中拌和均匀。水以喷雾办法参加,参加量为2%。混匀的质料经过高压力成型机压制成球,枯燥后用作出钢进程中的脱氧造渣剂。

  经过核算,脱氧造渣剂成分按质量百分比计:al:9.7-12.1%、al2o3:15.9-20%、sio2:1-2.4%、cao:34.1%。在转炉出钢前,向钢包参加30%脱氧造渣剂,剩下部分在出钢20%时参加,脱氧造渣剂参加量为6kg/t,运用出钢时的动力学条件快速成渣。转炉出钢至精粹,钢中氧含量由583ppm下降至51ppm。

  铝灰堆场风干后的铝灰首要成分按质量百分比计:al:28-35%、al2o3:46-58%、sio2:3-7%。铝灰与配加的石灰石份额为1:2.1,经过粉碎机制成≤5mm的细颗粒,参加粘结剂和水后,在拌和器中拌和均匀。水以喷雾办法参加,参加量为2%。混匀的质料经过高压力成型机压制成球,枯燥后用作出钢进程中的脱氧造渣剂。

  经过核算,脱氧造渣剂成分按质量百分比计:al:9-11.3%、al2o3:14.8-18.7%、sio2:1-2.3%、cao:35.2%。在转炉出钢前,向钢包参加30%脱氧造渣剂,剩下部分在出钢20%时参加,脱氧造渣剂参加量为5.8kg/t,运用出钢时的动力学条件快速成渣。转炉出钢至精粹,钢中氧含量由562ppm下降至55ppm。

  经过以上施行例并结合附图能够看出,三元相图中心区域存在大片低熔点区域。本发明在给定铝灰成分条件下,经过操控铝灰和石灰石的配比,使方针渣相中(%cao)/(%al2o3)挨近1,然后下降渣系熔点,起到早化渣、化好渣的效果。比较金属铝脱氧,运用本文脱氧造渣剂后,吨钢本钱下降1.6元以上,钢中氧含量脱除率在90%以上,一起吨钢耗费铝灰约2kg,充沛发挥了铝灰在炼钢进程中的效果,为完成铝灰的无害化处理及运用供给或许。这不只减轻制铝职业担负,进步钢厂经济效益,完成变废为宝,还能改进生态环境。

  明显,上述施行例仅仅是为清楚地阐明所作的举例,而并非对施行办法的限制。关于所属范畴的一般技能人员来说,在上述阐明的基础上还能够做出其它不同办法的改变或改变。这儿无需也无法对一切的施行办法予以穷举。而由此所引伸出的清楚明了的改变或改变仍处于本发明发明的维护规模之中。

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